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小米阅读 > 总裁豪门 > 七零:科研大佬从田间到星辰七零 > 第111章 优化合金性能

接手课题后续优化工作的第一周,林荞就把自己埋进了农机零件的实际使用场景调研中。她从北京展览馆收集的资料里,筛选出几十份农机故障案例报告,发现除了磨损,腐蚀也是影响零件寿命的关键因素——农田里的泥水、化肥农药残留、潮湿的储存环境,都会让合金零件发生锈蚀,进而加速磨损,导致零件提前报废。

“原来只关注了耐磨性,却忽略了腐蚀的影响。”林荞看着报告里“锈蚀导致零件强度下降30%”的数据,眉头微微蹙起。她之前研发的低成本耐磨合金,虽然解决了硬度和韧性的平衡问题,但在抗腐蚀性上并没有针对性设计,要想真正满足农机的复杂使用环境,必须在抗腐蚀上再下功夫。

她立刻查阅相关资料,发现金属表面钝化处理是提升抗腐蚀性的有效方法——通过化学或电化学手段,在金属表面形成一层致密的氧化膜,阻止腐蚀介质与金属基体接触,从而达到防腐目的。“如果能在我们的耐磨合金表面加一层钝化膜,是不是就能同时提升耐磨性和抗腐蚀性?”这个想法像一道闪电,瞬间照亮了她的思路。

但新的问题随之而来:钝化膜通常比较脆弱,如何保证它在农机零件的剧烈摩擦和冲击下不脱落?如何选择钝化工艺,才能不影响合金本身的耐磨性能?这些都是需要解决的关键难题。

林荞立刻泡进了图书馆的表面处理专区,从《金属表面工程》《电化学钝化原理》等专业书籍,到最新的学术论文,她逐一研读,笔记记了厚厚的一沓。她发现,传统的铬酸盐钝化虽然效果好,但铬离子有毒,不符合环保要求;而无铬钝化技术,如硅烷钝化、钛酸盐钝化,虽然环保,但附着力和耐磨性有待提升。

“或许可以将无铬钝化与封闭处理结合起来。”林荞在笔记本上写下自己的思路,“先通过硅烷钝化在合金表面形成一层致密的钝化膜,再进行封闭处理,增强膜层的附着力和耐磨性,这样既能满足环保要求,又能兼顾抗腐蚀性和耐磨性。”

为了验证这个思路的可行性,她特意前往化学系,再次请教张教授。张教授是表面处理领域的专家,听完她的想法后,给予了充分的肯定:“你的思路很有针对性,硅烷钝化膜的致密性好,抗腐蚀性强,再搭配合适的封闭剂,确实能提升膜层的耐磨性。但关键在于钝化工艺参数的控制和封闭剂的选择,这需要大量实验验证。”

张教授给她推荐了几种适合的硅烷偶联剂和封闭剂,并详细讲解了钝化工艺的关键控制点:“硅烷钝化的温度、ph值、处理时间,都会影响膜层的厚度和致密性;封闭剂的浓度和固化温度,则直接关系到膜层的附着力和耐磨性。你可以先做单因素实验,筛选出最优的工艺参数范围,再进行正交实验优化。”

得到张教授的指导后,林荞信心倍增。她回到实验室,立刻制定了详细的优化方案,将整个过程分为三个阶段:第一阶段是单因素实验,分别研究钝化温度(20c-60c)、ph值(3-6)、处理时间(10min-60min)对膜层抗腐蚀性的影响,筛选出最优参数范围;第二阶段是封闭剂筛选实验,对比不同类型封闭剂(环氧类、聚氨酯类、丙烯酸类)对膜层耐磨性的提升效果;第三阶段是正交实验,将钝化工艺参数和封闭剂浓度进行组合,优化出最佳的工艺方案。

为了保证实验的准确性,林荞对实验样品进行了严格的预处理:将合金样品切割成标准尺寸,经过打磨、抛光后,用丙酮清洗表面油污,再用去离子水冲洗干净,最后在干燥箱中烘干,确保样品表面干净、无杂质。

实验正式开始后,林荞几乎泡在了实验室里。每天早上,她第一个来到实验室,准备实验样品、配置钝化液和封闭剂;白天,她严格控制实验参数,进行钝化和封闭处理,然后通过盐雾试验测试膜层的抗腐蚀性,通过磨损试验测试膜层的耐磨性;晚上,她整理实验数据,绘制图表,分析不同参数对膜层性能的影响。

单因素实验阶段,她发现钝化温度在40c、ph值在4.5、处理时间在30min时,膜层的抗腐蚀性最佳——盐雾试验中,未处理的合金样品24小时后就出现明显锈蚀,而经过该参数钝化处理的样品,72小时后仍无明显锈蚀痕迹。

封闭剂筛选实验中,她发现环氧类封闭剂的效果最好——经过环氧封闭剂处理的样品,磨损量比未封闭的样品减少了25%,且膜层附着力强,在冲击试验中没有出现脱落现象。

进入正交实验阶段,林荞设计了L9(3^4)正交表,选取钝化温度、ph值、处理时间、封闭剂浓度四个因素,每个因素设置三个水平,进行9组实验。实验过程中,她遇到了一个棘手的问题:当钝化温度过高、封闭剂浓度过大时,膜层会出现开裂现象,影响性能。

她立刻查阅资料,分析原因,发现是由于膜层内部应力过大导致的。她调整实验方案,在钝化后增加了一道退火处理工序,降低膜层内部应力;同时降低了封闭剂的浓度,避免膜层过厚开裂。经过调整后,实验顺利进行,最终通过极差分析和方差分析,确定了最佳工艺方案:钝化温度40c、ph值4.5、处理时间30min、封闭剂浓度8%,退火温度120c、退火时间20min。

为了验证优化方案的效果,林荞对优化后的合金样品进行了全面的性能测试。盐雾试验结果显示,样品在120小时后仍无明显锈蚀,抗腐蚀性比未处理的合金提升了4倍;磨损试验结果显示,样品的耐磨性比未处理的合金提升了20%,且韧性没有受到影响,冲击吸收功仍保持在42J以上。

“成功了!”看着测试数据,林荞忍不住激动地拍了拍手。优化后的低成本耐磨合金,不仅保持了原有的高耐磨性和低成本优势,抗腐蚀性也得到了大幅提升,完全满足农机零件在复杂农田环境中的使用要求。

她立刻将实验结果整理成报告,向周教授汇报。周教授看着报告上的一组组数据,脸上露出了欣慰的笑容:“林荞,你做得非常好!你不仅解决了耐磨性和韧性的平衡问题,还针对实际使用场景,提升了合金的抗腐蚀性,让整个项目更加完善。这个优化方案很有价值,为后续的成果转化奠定了坚实的基础。”

实验室的学长们也纷纷向林荞表示祝贺。“林荞学妹,你太厉害了!没想到你不仅在合金成分设计上有创新,在表面处理上也这么有研究!”李薇学姐说道,“有了这个优化方案,我们的项目在市场上会更有竞争力。”

“是啊,林荞学妹,你总能给我们带来惊喜。”一位学长说道,“现在我们的合金,无论是耐磨性、韧性还是抗腐蚀性,都达到了行业领先水平,完全能满足农机零件的使用要求。”

林荞的心里充满了成就感。她知道,这个优化方案的成功,离不开张教授的指导,离不开团队成员的支持,更离不开自己的坚持和努力。而这只是课题后续优化工作的一部分,接下来,她还要进行田间试验,验证合金在实际耕作环境中的性能;还要对接生产企业,推进成果转化;还要准备科研竞赛的答辩,争取拿到好成绩。

晚上回到宿舍,林荞把优化方案成功的消息告诉了室友们。“林荞,你太牛了!又攻克了一个难题!”夏萌兴奋地说道,“我们就知道你一定能行!”

“是啊,林荞,你的科研之路越来越顺利了,我们都为你感到骄傲!”苏婉说道。

“科研竞赛的答辩准备得怎么样了?需要我们帮忙吗?”陈雪问道。

“谢谢你们,答辩材料已经差不多了,接下来就是多练习几遍。”林荞笑着说道,“有你们的支持,我一定能在科研竞赛中取得好成绩。”

她拿出沈砚舟送的钢笔,在实验记录本上写下:“科研之路,永无止境。只有不断发现问题、解决问题,才能让成果更加完善,才能真正造福社会。”她知道,未来的路还很长,还有更多的问题需要解决,更多的挑战需要面对,但她有信心,有决心,在科研的道路上不断前行,用自己的努力和实力,做出更多有价值的成果。

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